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網(wǎng)址:http://m.cowrites.com/
郵箱:2388941785@qq.com
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袋式除塵器對(duì)于尿素粉塵的治理
袋式除塵器對(duì)于尿素粉塵的治理
添加時(shí)間:2019-10-25 | 文章錄入:本站 | 文章來(lái)源:原創(chuàng)
尿素粉塵容易吸濕粘附。由于尿素粉塵具有很強(qiáng)的吸濕能力,吸濕的尿素粉塵極易粘附在濾袋上,不易去除。為此,HD- II除塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)安裝了1套電加熱裝置。但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,電加熱器的電阻溫控部分不能自動(dòng)控溫,當(dāng)加熱溫度過(guò)高時(shí),尿素容易被燒融后在加熱器內(nèi)結(jié)塊(尿素的融點(diǎn)為132. 7°C,而且結(jié)塊尿素異常堅(jiān)硬,堵塞后極難清理,從而減少風(fēng)道通風(fēng)面積,并影響風(fēng)機(jī)抽風(fēng)量。
由于復(fù)吹袋式除塵器對(duì)去除空氣中尿素粉塵具有良好的效果,選定繼續(xù)使用該類(lèi)型除塵器。通過(guò)充分的調(diào)查研究,_后選定了無(wú)錫新安石油化工機(jī)械廠生產(chǎn)的QX-60氣箱脈沖袋式除塵器,于2005年下半年開(kāi)始對(duì)原4臺(tái)除塵器依次進(jìn)行了更新改造。針對(duì)原除塵器存在的若干問(wèn)題,建
議設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行了有關(guān)改進(jìn)。
1)針對(duì)原型號(hào)除塵器電磁閥膜片損壞頻繁,QX-60氣箱脈沖袋式除塵器選用了更加耐疲勞的材料,增加了復(fù)吹使用次數(shù),延長(zhǎng)了復(fù)吹使用時(shí)間,大大提高了濾袋表面尿素粉塵的去除效率。
2)為解決尿素粉塵的復(fù)吹及清理問(wèn)題,新除塵器采用蒸汽加熱獲得熱風(fēng)并使用熱風(fēng)與含尿素粉塵的空氣混合的間接加熱的方法,從而避免尿素粉塵被燒結(jié)的現(xiàn)象發(fā)生,同時(shí)在箱壁上還安裝了振打器,用以提高尿素粉塵的_效率。
3)針對(duì)原除塵器系統(tǒng)風(fēng)管線存在的有關(guān)問(wèn)題,進(jìn)行了相應(yīng)的改造。將除塵系統(tǒng)風(fēng)管線全部換成壁厚2~不銹鋼管,并盡量減少風(fēng)管線彎頭數(shù)目,實(shí)在減不了的就加大彎頭角度。同時(shí)將除塵管道均做成2m長(zhǎng)的管線進(jìn)行安裝,便于風(fēng)管線的卸裝清塵,并對(duì)尿素包裝機(jī)組處的尿素粉塵吸入口進(jìn)行了加大,提高了尿素粉塵的吸入效率。
4)選用適當(dāng)能力的除塵器。在確定過(guò)濾面積時(shí),必須滿足濾袋的聚塵能力(即2次清灰期間濾袋單位面積上_允許積塵數(shù)量),一般聚塵能力不大于400g/2,可按下式計(jì)算:聚塵能力一入口氣體含塵濃度X過(guò)濾風(fēng)速X2次清灰間隔時(shí)間計(jì)算結(jié)果如超過(guò)聚塵能力,應(yīng)增加過(guò)濾面積,并留有適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)余量,以確保除塵器在正常的工況下運(yùn)行。
5)針對(duì)集塵箱粉塵較難清理的情況,新除塵器增加了密閉自動(dòng)清灰的裝置,通過(guò)螺旋機(jī)構(gòu)將集塵箱內(nèi)的尿素粉塵清出,取得了良好的效果
由于復(fù)吹袋式除塵器對(duì)去除空氣中尿素粉塵具有良好的效果,選定繼續(xù)使用該類(lèi)型除塵器。通過(guò)充分的調(diào)查研究,_后選定了無(wú)錫新安石油化工機(jī)械廠生產(chǎn)的QX-60氣箱脈沖袋式除塵器,于2005年下半年開(kāi)始對(duì)原4臺(tái)除塵器依次進(jìn)行了更新改造。針對(duì)原除塵器存在的若干問(wèn)題,建
議設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行了有關(guān)改進(jìn)。
1)針對(duì)原型號(hào)除塵器電磁閥膜片損壞頻繁,QX-60氣箱脈沖袋式除塵器選用了更加耐疲勞的材料,增加了復(fù)吹使用次數(shù),延長(zhǎng)了復(fù)吹使用時(shí)間,大大提高了濾袋表面尿素粉塵的去除效率。
2)為解決尿素粉塵的復(fù)吹及清理問(wèn)題,新除塵器采用蒸汽加熱獲得熱風(fēng)并使用熱風(fēng)與含尿素粉塵的空氣混合的間接加熱的方法,從而避免尿素粉塵被燒結(jié)的現(xiàn)象發(fā)生,同時(shí)在箱壁上還安裝了振打器,用以提高尿素粉塵的_效率。
3)針對(duì)原除塵器系統(tǒng)風(fēng)管線存在的有關(guān)問(wèn)題,進(jìn)行了相應(yīng)的改造。將除塵系統(tǒng)風(fēng)管線全部換成壁厚2~不銹鋼管,并盡量減少風(fēng)管線彎頭數(shù)目,實(shí)在減不了的就加大彎頭角度。同時(shí)將除塵管道均做成2m長(zhǎng)的管線進(jìn)行安裝,便于風(fēng)管線的卸裝清塵,并對(duì)尿素包裝機(jī)組處的尿素粉塵吸入口進(jìn)行了加大,提高了尿素粉塵的吸入效率。
4)選用適當(dāng)能力的除塵器。在確定過(guò)濾面積時(shí),必須滿足濾袋的聚塵能力(即2次清灰期間濾袋單位面積上_允許積塵數(shù)量),一般聚塵能力不大于400g/2,可按下式計(jì)算:聚塵能力一入口氣體含塵濃度X過(guò)濾風(fēng)速X2次清灰間隔時(shí)間計(jì)算結(jié)果如超過(guò)聚塵能力,應(yīng)增加過(guò)濾面積,并留有適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)余量,以確保除塵器在正常的工況下運(yùn)行。
5)針對(duì)集塵箱粉塵較難清理的情況,新除塵器增加了密閉自動(dòng)清灰的裝置,通過(guò)螺旋機(jī)構(gòu)將集塵箱內(nèi)的尿素粉塵清出,取得了良好的效果
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